為積極響應(yīng)公司降本增效號召,電化分公司炭材工段聚焦生產(chǎn)實際,通過科學(xué)調(diào)整工藝參數(shù),在保障烘后蘭炭質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,成功實現(xiàn)燃煤消耗顯著下降,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入綠色動能。
精準(zhǔn)施策,工藝優(yōu)化出成效
傳統(tǒng)生產(chǎn)模式下,窯尾尾溫控制范圍寬泛,導(dǎo)致能源利用率較低。炭材工段立足生產(chǎn)實際,深入分析季節(jié)性氣候差異對工藝參數(shù)的影響,創(chuàng)新性提出“動態(tài)調(diào)整、分季施策”的優(yōu)化方案。方案實施后,窯尾尾溫控制區(qū)間從原來的125—155℃調(diào)整為冬季125—135℃、夏季120—130℃的精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。通過微調(diào)溫度梯度,工段有效減少了熱量散失,提升了熱能轉(zhuǎn)化效率,為節(jié)能降耗奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。
質(zhì)量為本,降耗不降品質(zhì)
在推進(jìn)節(jié)能降耗的過程中,炭材工段始終將蘭炭產(chǎn)品質(zhì)量放在首位。通過強化過程管控,嚴(yán)格監(jiān)控蘭炭烘干環(huán)節(jié)的水分指標(biāo),將烘后水分穩(wěn)定控制在0.50%左右。這一舉措不僅確保了產(chǎn)品符合后工段生產(chǎn)需求,還間接降低了能源消耗,形成了“降耗-提質(zhì)”的良性循環(huán)。
數(shù)據(jù)說話,降本成果可量化
據(jù)統(tǒng)計,2025年第一季度炭材工段累計消耗煤粉1142.34 噸,相較于2024年同期的1625.99噸,減少了483.65噸。尤其是3月11日—20日期間,炭材僅單臺沸騰爐運行,按正常生產(chǎn)情況,該階段煤粉消耗量約為100噸。若將這100噸正常消耗量考慮在內(nèi),實際減少的煤粉量為383.65噸,降幅約23.6%。按當(dāng)前煤價測算,直接節(jié)約生產(chǎn)成本超23.4萬元。這一數(shù)據(jù)背后,是工段全體員工對“精細(xì)化操作、精準(zhǔn)化控制”理念的深入貫徹,也是團(tuán)隊協(xié)作與技術(shù)創(chuàng)新的具體體現(xiàn)。
創(chuàng)新驅(qū)動,綠色發(fā)展再前行
“節(jié)能降耗不是簡單的‘關(guān)閥門、降指標(biāo)’,而是要通過技術(shù)創(chuàng)新和管理提升,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。”下一步,炭材工段將利用新建自動化立式烘干窯、余熱回收等前沿技術(shù),持續(xù)優(yōu)化工藝流程,力爭在“雙碳”目標(biāo)指引下,打造行業(yè)綠色低碳標(biāo)桿。(劉耀邦)