近日,隨著上燃燒梁觀察孔內(nèi)亮紅的火焰從燃燒嘴噴出,電化分公司成功完成1#氣燒窯大修后點(diǎn)火烘窯工作,標(biāo)志著電化分公司石灰生產(chǎn)邁入新階段。氣燒窯作為電化分公司生產(chǎn)石灰的關(guān)鍵設(shè)備,其穩(wěn)定投產(chǎn)運(yùn)行對(duì)于整個(gè)公司的生產(chǎn)流程具有重要意義。
此次1#氣燒窯大修工作歷時(shí)數(shù)月,公司各專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)格按照大修方案和操作規(guī)程,對(duì)氣燒窯進(jìn)行了全面檢查,并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化。對(duì)氣燒窯核心部件燃燒梁由原有油冷梁更換為風(fēng)冷梁,相關(guān)燃?xì)庵硷L(fēng)進(jìn)行重新配管;將原有電磁振動(dòng)給料機(jī)配合稱量斗出灰系統(tǒng)改造為全密封液壓三段抽屜式推料出灰系統(tǒng);將原有助燃、冷卻離心風(fēng)機(jī)更換為羅茨風(fēng)機(jī);拆除原有導(dǎo)熱油系統(tǒng),自循環(huán)水7#冷井引冷卻水,在一樓風(fēng)機(jī)平臺(tái)增設(shè)兩臺(tái)管道泵加壓,燃燒梁降溫,降溫后的水回至電石水池;更換煤氣支管調(diào)節(jié)閥、蝶閥、煤氣換熱器;更換1#2#上吸氣梁;更換上料系統(tǒng)小車軌道及卷揚(yáng)機(jī);對(duì)窯體內(nèi)襯進(jìn)行重新砌筑。經(jīng)過一系列檢修和升級(jí),氣燒窯的性能得到了顯著提升,為后續(xù)石灰生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
在點(diǎn)火烘窯前,技術(shù)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程及點(diǎn)窯方案,對(duì)氣燒窯進(jìn)行了全面檢查,確保各個(gè)系統(tǒng)和設(shè)備狀態(tài)良好。點(diǎn)火后,車間管理人員跟蹤管理,協(xié)調(diào)各專業(yè)人員調(diào)整工藝運(yùn)行,控制烘窯溫度,經(jīng)過一段時(shí)間的烘燒,石灰石原料將在高溫下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成優(yōu)質(zhì)的石灰。
電化分公司經(jīng)理張憲軍表示,1#氣燒窯點(diǎn)火烘窯工作已順利完成,不僅能夠提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益,還能降低公司的生產(chǎn)成本。但分公司和車間管理人員仍舊需要做大量工作,確保1#窯安全投產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,從而保障公司石灰產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng),為電石生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)石灰。
氣燒窯大修后點(diǎn)火烘窯工作順利完成,標(biāo)志著電化分公司石灰生產(chǎn)邁出了新的一步。在新的征程中,電化分公司將繼續(xù)堅(jiān)持公司黨委領(lǐng)導(dǎo),深化產(chǎn)業(yè)改革,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。(王港國(guó))