潔能發(fā)電分公司二期技改擴建項目氨法煙氣脫硫裝置自2014年10月調試試運行以來,煙氣脫硫效果達到了現(xiàn)執(zhí)行的《火電廠大氣污染物排放標準》規(guī)定的二氧化硫為100mg/m3排放限值要求,脫硫效率也達到了95%的設計值。為進一步打通流程,該分公司領導高度重視,要求各相關部門和設計單位繼續(xù)跟蹤調試,以便早日產出硫酸銨副產品實現(xiàn)全流程運行。
潔能發(fā)電分公司一期煙氣脫硫工程采用青島中舟簡易氨法脫硫,由于工藝設計中存在一定問題,導致無法正常運行,一直處于停運狀態(tài)。二期煙氣脫硫工程在進行廣泛調查論證的基礎上,公開招標后選擇了江南新世紀環(huán)保公司氨法脫硫工藝。采用該公司目前技術最領先的氨—肥法脫硫工藝專利技術,按塔內飽和結晶系統(tǒng)工藝設計,用液氨稀釋為20%濃度的氨水作脫硫劑吸收煙氣中的SO2,生成亞硫酸銨,進行強制氧化,稀硫酸銨溶液利用原煙氣熱量產生固含量約10%的硫酸銨漿液,硫酸銨漿液輸送至硫銨后處理系統(tǒng),進行硫銨的分離、干燥、包裝。實現(xiàn)脫硫并在氧化反應中生成化學肥料硫酸銨。這套裝置上馬,既治理了煙氣中的二氧化硫,防止大氣污染,又變廢為寶。由于江南新世紀環(huán)保公司在燃煤發(fā)電機組上有著成熟的脫硫工程經驗,對以焦爐煤氣為燃料的發(fā)電機組脫硫工程為該公司國內首個項目,能否實現(xiàn)試運行一次成功,各方都沒有十足的把握。
煙氣脫硫裝置在試運行以來,隨著時間的推移,按原定運行方案,在系統(tǒng)運行正常后15~20天該析出的硫酸銨沒有結晶出來,出現(xiàn)了一些不可預見的因素影響了結晶效果。潔能發(fā)電分公司領導迅速召開專題會議,分析查找問題原因,重新分析化驗,比較燃煤機組和燃氣機組煙氣的異同點,并將有關問題上報公司;同時邀請設計單位派遣高級技術人員進入現(xiàn)場進行技術指導。一時硫酸銨不能結晶的問題受到了各方的重視,公司董事長親臨現(xiàn)場檢查,在各類會議上多次要求潔能發(fā)電分公司查找原因,盡快解決問題;分公司經理親自帶隊組織相關技術人員外出考察,吸取成熟運行經驗,并希望從中能覓得一些線索,獲得一些靈感,解決一些問題;設計單位也派遣技術骨干進入現(xiàn)場,取樣分析化驗,并聯(lián)系相關科研機構分析論證。
功夫不負有心人,經過長達兩個多月時間,在各方的共同努力下,潔能發(fā)電分公司氨法煙氣脫硫裝置于2015年2月9日生產出了副產品硫酸銨,實現(xiàn)了全流程貫通,潔能發(fā)電分公司領導和設計單位終于松了一口氣,運行人員在緊繃了兩個余月的臉上也露出了笑容。
下一步,潔能發(fā)電分公司與設計單位繼續(xù)進行優(yōu)化工藝指標,在經過裝置運行性能考核之后,對一期脫硫工程進行技改,實現(xiàn)所有煙氣二氧化硫達標排放。同時,公司正在進行煙氣脫硝項目前期準備工作,待脫硝項目投運后,將實現(xiàn)所有煙氣達標排放。(王思遠 郭潤州)